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首鋼冷軋公司2010年加快發(fā)展綜述之五

 http://m.buymcar.cn    發(fā)表日期:2011-2-22 8:39:10  蘭格鋼鐵
    進入2010年,國際金融危機導致市場競爭加劇,產(chǎn)品價格下降趨勢明顯,給冷軋公司經(jīng)營生產(chǎn)帶來了更大的困難。

    面對嚴峻形勢,冷軋公司認真貫徹落實總公司對標挖潛,降本增效工作安排部署,發(fā)動全體員工,深入開展了以寶鋼、鞍鋼等國內(nèi)一流企業(yè)作為標桿,全方位地對標挖潛活動。通過指標體系、績效考核、產(chǎn)品結構、汽車家電用戶、運行指標、質量控制、能源動力、設備管理等幾大系統(tǒng)全面對比,形成了與鞍鋼對標分析報告,為實現(xiàn)年底主要技術經(jīng)濟指標進入國內(nèi)同行業(yè)前5名的目標打下了堅實基礎。

    依靠技術進步降成本。一年來,各作業(yè)區(qū)在優(yōu)化設備運行方式上下功夫,不斷完善技術要求。連退作業(yè)區(qū)把堿液中油含量的體積百分比上限確定在最為合理區(qū)間,同時調整刷輥的壓下量,更好地刷洗帶鋼表面的殘留物。清洗效果很好地得到了保證,每年僅堿液就可節(jié)省費用180多萬元。鍍鋅作業(yè)區(qū)針對產(chǎn)線出現(xiàn)的各種設備、工藝、技術問題,組織員工進行技術攻關,制定出一系列的技術要求和操作要點。同時為消除測厚儀誤差,還在現(xiàn)場收集了不同鍍層厚度的標準樣板對測厚儀重新進行標定,以降低設備檢測誤差。經(jīng)過幾個月的連續(xù)攻關,鍍層波動偏差明顯降低,鋅層+10g命中率提高近40%左右。鍍鋅作業(yè)區(qū)成材率從2010年初的98%提高到98.63%,合格率從年初的99.32%提高到99.92%。

    依靠強化管理降成本。冷軋公司精細制定夏季“躲峰節(jié)電”措施,以節(jié)能降耗為中心組織生產(chǎn),2010年7至9月,共節(jié)約電費188萬元。另外,作業(yè)區(qū)對閑置、破損裝置,通過修繕整改后,重新利用,緩解了一定的成本壓力。設備部在確保安全生產(chǎn)的前提下,將產(chǎn)線照明重新配置,將原有的768盞照明燈,封閉了309盞,每年節(jié)約費用31多萬元。在空調機組的使用上,當室外溫度低于10度后,將自動化控制室、電氣控制室的空調停用,既可以保證自動化室和電氣控制室溫度范圍,又可以在每個冬季節(jié)約資金30萬元。

    依靠指標細化降成本。冷軋公司學習同行業(yè)先進企業(yè)對標經(jīng)驗,將成本指標逐級細化、層層分解,落實到崗到人,形成了全員參與、全程控制的指標體系。通過深入推進目標倒推機制,全年累計完成增收節(jié)支降成本0.65億元、降低營業(yè)費920萬元,分別比計劃多降1608萬元和720萬元。

    依靠能源系統(tǒng)“安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、高效”運行降成本。冷軋公司針對產(chǎn)能提升,汽車板、家電板、專用板比例大幅度提高,能耗相應提高的問題,通過改進生產(chǎn)工藝,加強設備技術改造,加強節(jié)能降耗,確保了能源介質保質保量供給。通過嚴格執(zhí)行能耗指標的月度考核,實行月度能源結算,并進行日檢查,旬、月度能源統(tǒng)計分析,密切關注各單位的日常用能情況,每旬對各單位的用能情況進行測算,對用能異常情況及時查找原因,制定措施,減少了能源浪費。全年共完成各項技術改造18項,其中:能源使用單位共進行耗能設備改造12項,工藝改進6項,同比噸鋼運行費用降低15.7元,全年共降低運行費用2716萬元。

    依靠強化生產(chǎn)過程管控能力,實現(xiàn)設備精細化管理降成本。2010年1月,冷軋公司全面實施設備功能精度管理,在整個設備功能精度管理過程中,根據(jù)實際情況,對酸軋焊機、切邊剪等對質量影響較大的關鍵設備重新進行梳理、整合,優(yōu)化,設備停機時間大幅下降。冷軋公司還通過對各產(chǎn)線日常質量控制經(jīng)驗的積累及對已有的質量問題進行系統(tǒng)的分析,確定每道工序可能存在的失效模式。目前共識別出244個失效模式,對每個失效模式的失效原因進行了系統(tǒng)的辨識,同時通過分析失效可能造成的后果,計算出每個失效模式的RPN值(風險順序數(shù))。通過綜合比較失效原因及RPN值,對每個工序的控制手段提出改進建議。

    一年來,冷軋公司各項經(jīng)濟技術指標創(chuàng)歷史最好水平,躋身國內(nèi)前五名,實現(xiàn)歷史新跨越。全年噸鋼綜合能耗為60.74千克標煤,噸鋼新水消耗為1.3噸,水循環(huán)率為97.37%,噸鋼電耗為144.9千瓦時,噸鋼天然氣消耗為33.82立方米,噸鋼修理費為85.55元,噸鋼軋輥消耗為0.29公斤,月設備故障停機為50.1小時,創(chuàng)歷史新低。(來源:首鋼日報)
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.buymcar.cn
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