今年以來,冷軋廠在嚴格按照工藝要求加強生產(chǎn)過程質量控制的同時,積極走訪用戶,根據(jù)用戶個性化需求不斷改進產(chǎn)品質量,截至12月10日,該廠產(chǎn)品質量異議損失與去年同期相比下降了443萬元,為公司實現(xiàn)扭虧為盈做出了積極貢獻。
該廠始終堅持以市場為導向,以用戶滿意為原則,積極加強市場調研,加大與用戶的溝通力度,派專業(yè)技術人員深入到用戶的生產(chǎn)車間,實行全程跟蹤,了解用戶使用攀鋼冷軋產(chǎn)品的情況、用戶的生產(chǎn)情況、設備情況等,根據(jù)用戶的使用情況和要求不斷改進產(chǎn)品質量,滿足了用戶的差異化、個性化需求。
該廠兩眼向內,加強對質量體系的日常檢查,確保質量體系運行穩(wěn)定、受控;進一步完善L3質量信息反饋,為下工序的分選切除及挽救工作提供及時準確的依據(jù);強化工藝紀律執(zhí)行情況檢查,糾正工藝違章,使工藝參數(shù)穩(wěn)定,符合規(guī)程要求;加大對生產(chǎn)過程的管控力度,細化過程管理內容,明確管理職責,建立過程管理評價機制,提高了生產(chǎn)過程對產(chǎn)品質量的保證力度;聯(lián)系相關工序處理中間庫封閉卷,對影響下工序正常投料的嚴重缺陷卷進行挽救處理,減少了中間產(chǎn)品廢次品量。
該廠還積極推進質量改進項目,針對鍍鋅產(chǎn)品質量狀況,分析機組跑偏、光整花缺陷產(chǎn)生的原因,落實解決措施,提高了DX系列產(chǎn)品內控性能;開展普冷板卷折印缺陷治理,通過在卷取機上使用彈性套筒的措施,減少了折印質量缺陷;深入分析氧化色質量缺陷產(chǎn)生原因,制定改進措施,使氧化色降組率下降了14.84%。(來源:攀鋼日報) |